4月10日,随着可门发电公司1号机组点火带满负荷,永安发电公司承接的1号锅炉小修任务顺利完成。
据了解,本次小修具有常规项目量大、新增项目多、新设备新技术多等特点。所有参修人员共同努力,充分利用白天、中午、晚上时间,保安全、抓质量、抢时间,为确保完成小修任务打下了良好的基础。
1号炉末级过热器SA213-T23管子更换,是这次小修的主进度之一。在合理调配管排更换、热处理、无损探伤工作下,参修人员二十四小时分班连续作业,仅用二十天时间就完成了任务。其中焊口合格率达到96%以上,水压试验一次成功。炉内斜坡管搭架及炉内升降平台安装,单就材料、钢管有二、三十吨,保温、搭架专业人员群策群力,集中力量,打攻坚战,仅用六、七天时间炉膛架子就交付使用。本次小修主要完成的常规项目有:水冷壁管、省煤器管、过热器管、再热器管的鼓包检查、割管取样(共11根)、管壁测厚、加焊防磨瓦等,炉顶大罩壳加装栏杆,空预器冲洗,燃烧器修复,燃油系统漏油处理、油枪清洗,炉外管膨胀受阻处理,管阀系统的阀门更换、解体检修;六台磨煤机、给煤机、一次风粉管的磨损焊补、轴承更换、密封处理、马达找中及配合防磨拆卸粉管等;引风机、送风机、一次风机检修是全新概念,均为轴流式风机,且三大风机的形式均不一样,在新设备新技术面前,检修人员勇于探索,努力攻关,较好地完成了任务;空预器传动部份检修的工作量也是相当大,作业人员循序渐进,认真检查测量和更换部件。电除尘、捞渣机检修,其工作重、要求高,检修班组合理安排,晚上安排电除尘清灰,白天进行捞渣机的传动齿轮、链条导轮及炉底关断门的重要检修工作,其检修质量得到了业主较好的评价。
本次小修另外一个特点是新增项目多,主要有:1A、1B引风机解体检查轴承大修,1E磨煤机磨辊更换大修,1A-1E给煤机解体大修,EF层1、3、4角燃烧器更换,省煤器、低温再热器加焊防磨瓦共290片,炉内96个吹灰器加焊防磨条等。在检修中期项目增加的情况下,项目经理既时组织人员,合理调配和安排,尤其是1E磨煤机磨辊更换大修、EF层1、3、4角燃烧器更换及1A、1B引风机解体检查轴承大修,钳工、焊工、起重人员到位,有条不紊地进行项目检修,1E磨煤机磨辊更换不到10天就更换完毕,EF层1、3、4角燃烧器更换仅用了4天时间,1A、1B引风机解体检查轴承加班加点,如期进行风组试验,顺利完成了可门1号锅炉小修任务。